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经济、社会、环境效益协调发展燕京循环经济亮点频闪
来源: 《华夏酒报》  2007-07-04 08:09 作者:记者

   多年来,燕京啤酒集团坚持站在对社会负责的高度上,把环境保护、节约能源和加强循环经济建设当成企业的重要事情来抓,促进了经济效益、社会效益和环境效益的协调发展,使环境保护与连年进行的技术改造同步,与企业科技同步,与发展循环经济同步。
投入1亿多元治理污水和废气
  燕京总部在1985年就投资400万元建成了污水处理站,为使其适应实现企业规模效益的要求,于1997年投资5000余万元,建成了全国同行业规模最大的污水处理文章来源华夏酒报厂,日处理污水4万吨。燕京北厂投入2000多万元对污水处理设施进行系统改造,日处理污水7000吨。经有关部门检测,COD、BOD等各项指标全部达到排放标准。处理后的水有50%回收再利用,主要用于公司绿化、锅炉麻石水膜除尘、厕所和马路冲洗等。经过数年投入改造,仅使用中水一项,年可减少新水补充量百万吨以上。
投资1200万元
热能回收工程投入运行
  总部投资1200万元,在糖化车间进行技术节能改造,对煮沸锅蒸汽进行回收工程,2007年5月中旬投入运行。总部在充分论证和调研的基础上,决定对糖化车间煮沸锅蒸汽进行节能改造,向节能降耗、打造循环经济方面进行新的探索。
  糖化车间的麦汁煮沸会产生大量的蒸汽。这次技术改造就是在蒸汽上做文章,要效益。首先是增加低压或常压二次蒸汽系统,其目的是将麦汁在常压煮沸中产生的二次蒸汽通过列管式换热器,将能量存储于能量储蓄罐的热水中,再将此热水用蒸汽加热至过饱和热水,通过麦汁预热器将麦汁预热至98度以上,较原来缩短了麦汁在煮沸锅内的升温时间,减少结焦和煮沸总占锅时间。
  在澄清槽和麦汁冷却器之间增加真空蒸发系统,也是这次技术改造的重要内容。这样,一可以将煮沸分成两段,一段在煮沸锅内,一段在真空蒸发系统内,将煮沸锅内的时间缩短至50分钟,减少煮沸时间;二可以降低蒸发量,节约能源。将传统的总蒸发量从12%降至5%,同时麦汁通过真空蒸发系统后自身温度从98℃降至88℃,减少麦汁冷却器的耗冷量;三可以减少麦汁中DMS的含量,使酿造的啤酒口感更加新鲜。
节水形成
六大重复利用循环系统
  公司逐步形成了六大重复利用循环系统,构筑成完整的节水循环网络。
  这六大循环系统一是制冷机及空压机间接冷却水循环系统;二是二次水循环系统,三是中水回用系统,四是蒸汽冷凝水回用系统,五是除尘脱硫水循环系统,六是各车间重复利用的小循环系统。
  水循环系统的有效运转,使水资源得到了四次深度开发利用,可以概括为一次水冷却、二次水洗麦、三次回收水冲炉渣、经污水处理站处理后的中水绿化。吨酒耗水已由2001年10.6吨下降到6吨。
沼气回收用于酒糟烘干
  燕京从帕斯公司引进了好氧、厌氧相结合的污水处理系统的IC反应器,在运行中最大将产生16000立方米/天的沼气量,每立方米热值大于7000千卡,如果直接通过火炬点燃将产生大量的二氧化碳,对环境产生负面影响,同时会浪费能源。
  据了解,该公司积极响应北京市提倡节约能源的号召,对沼气发生装置及点火装置进行了技术改造,攻克了沼气回收利用中的安全技术性问题。
  因此,公司先后投资400万元建成两条饲料生产线,并用于沼气代替部分蒸汽烘干湿麦糟,年可节约蒸汽消耗45698吨,节省资金300余万元。            
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编辑:王玉秋
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